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專家眼中的細紗機改進辦法,值得一看!

           細紗機是紡紗過程的重要設備,它的穩(wěn)定運行對紡紗質量具有重要意義。以下是一份有關人員就細紗機改進的經驗進行交流,希望能對生產企業(yè)有所幫助。
           方法一 設計新的驅動系統(tǒng) 自動化程提高

           A513型細紗機采用單電機,通過開式齒輪傳動,保全工作量大,密封不好,易形成油污染;鋼領板升降成型凸輪易磨損,產生沖擊力,工藝調整不方便,已經無法滿足當前紡紗的需要。我公司技術人員在分析國內外先進細紗機傳動系統(tǒng)的基礎上,結合現(xiàn)有的多軸驅動技術,提出了一套具有自身特點和優(yōu)勢的細紗機驅動系統(tǒng)改造方案。

           改造方案取消了開式齒輪的傳動方式,羅拉采用帶編碼器的異步電機以閉環(huán)精確控制羅拉的轉速,同時通過實時采樣錠子的速度,由PLC通過變頻器來控制前羅拉電機跟隨錠速變化而變化。控制系統(tǒng)還采用直流母線技術,即在突然斷電的情況下,由大容量的主變頻器為前、中后羅拉變頻器供電,使前、中后羅拉跟隨主電動機的慣性而同步停車,避免大面積斷頭。

           結合前期研究,采用豐煒PLC、臺達PWS6800C型人機、東元伺服電機、東洋變頻器進行了改造。首先將細紗機牽伸齒輪、鋼領板升降凸輪拆除,將電機安裝到新設計的鋼墻板上進行改造實踐。

           然后將工藝參數(shù)輸入,實現(xiàn)傳統(tǒng)細紗機多軸數(shù)控傳動。經過試驗運行,改造后的傳統(tǒng)細紗機自動化、柔性化程度提高,擋車工操作方便,設備試驗過程故障率低。(晉中經緯機電設備有限責任公司 李小燕)

           方法二 改造為空心羅拉緊密紡 紗線質量更優(yōu)

           我公司與高校合作,在FA1516型細紗機上進行了空心羅拉緊密紡改造,成功紡制出JC11.7tex緊密紡紗,質量達到較高水平。

           空心羅拉緊密紡改造過程如下:將直徑25毫米的前羅拉更換為直徑50毫米的空心羅拉。為保持改造后的空心羅拉與改造前羅拉表面線速度一致,需要將前羅拉角速度降一半,因此將FA1516型細紗機的前羅拉頭的一對傳動齒輪50T與32T改成36T與46T。

           細紗機前羅拉更換為直徑50毫米的空心羅拉后,需要相應將T形下銷高度由原來的14毫米改為12毫米,這樣做能夠有效改善下膠圈與空心羅拉的摩擦現(xiàn)象。此外,還需要將細紗機前羅拉座與水平面夾角由45°改為30°,并調整中后羅拉位置,保證三羅拉紡紗平面處于同一平面,同時調整緒森式板簧搖架的安裝角。

           我們利用改造后的空心羅拉緊密紡裝置,在FA1516型環(huán)錠紡細紗機上順利紡制JC11.7tex緊密紗,并與傳統(tǒng)環(huán)錠紡、緒森網格圈緊密紡紗進行了成紗質量對比測試。實踐表明,改造后其成紗質量明顯高于傳統(tǒng)環(huán)錠紗;與緒森網格圈緊密紡相比,其成紗條干、紗疵質量稍優(yōu),強伸性能相當,3毫米有害毛羽稍差,但較多地保留了1毫米~2毫米毛羽,有利于改善布面風格。(江蘇悅達紡織集團有限公司 唐萍凌、良仲)。

           方法三 擴大吸棉管上口 減少吸棉管孔眼堵塞

           公司環(huán)錠細紗試驗機的吸棉管孔眼非常容易堵塞。技術人員分析認為,吸棉管兩端的孔眼吸入的纖維在管腔內的運程長,遇管內毛刺、銹蝕或纖維之間阻力等原因易滯溜管腔內不易排出;加之這種形式的管腔吸風不均勻,兩端孔眼吸力弱易堵塞。

           根據(jù)以上分析,設計了改進型吸棉管,主要是將吸棉管口上口擴大到280毫米,長度擴大至60毫米,下端口直徑不變。吸棉管口上口兩端正好位于2和3孔眼、6和7孔眼之間,正是纖維易積聚的部位,積聚的纖維直接進入吸棉管口,易于排出。

           原吸棉管口上口兩端在4和5孔眼位置,與吸棉管口近似直角彎處易積聚纖維,改進后已不存在這一問題;1和8兩端孔眼到吸棉口最短水平距離縮減,比原來的減了一半多;并且新吸棉管口內腔體積增大,允許積聚的纖維容量大,充塞滿的時間長,加之整個結合件腔內吸力較原來均勻得多,從而減少了堵塞。實際安裝時還需將連接管相應縮短。在改進型吸棉管上試驗觀察,平均每小時發(fā)生堵塞的次數(shù)少于原吸棉管。
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