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重機781平頭鎖眼機鎖眼后送布板向操作者方向后退一下,再啟動機器開始的五六針無線跡,如何解決?

     1  故障分析

        平頭鎖眼機(包括781型)出現(xiàn)故障的第一個原因是,啟動機器時,機針即將進入左列的第一針位置時,壓腳與推板同時向前一竄,使機針進入面料時不是左列的第一針位置,而是5~6針的位置,由于這一段沒有工作,使鎖好扣眼左列前面出現(xiàn)一段沒有線跡的空段,這不是跳針而是沒有縫制才產生的。

        如果“鎖完扣眼后壓腳下面的推板向操作者方向后退一下”,是因為壓腳與推板這兩套工具同時在一起工作的,推板向操作者方向后退一下,那么壓腳桿也同樣一起后退,安裝在壓腳上面的面線剪刀就會剪不斷線或剪刀尖碰壓腳邊等。

        (1)壓腳連桿和推板連桿部件未調整到位,間隙太大,主要是大盤及大盤內槽滾珠,由于壓腳連桿和推板連桿部件間隙較大,推動壓腳連桿和推板連桿部件的送料軸上的送料臂也有較大空間,所以開機運行時,容易產生跳過這段空間,再進入實載運動而發(fā)生的故障。

        (2)手柄前面的傳動短豎軸大彈簧損壞,或彈簧與豎軸之間的間隙較大,是常發(fā)生的故障。因為傳動短豎軸的底部是一個傘齒輪,與主軸上的傘齒輪緊密咬合在一起,頂部是一個可互換的針數(shù)平頭齒輪,與大盤的豎軸(搖手柄)上的針數(shù)平頭齒輪緊咬相連。搖手柄搖動豎軸時,就有兩個方向,逆時針被卡環(huán)和大彈簧卡住,搖不動,順時針方向才能轉動,此時的傳動短豎軸會帶著套在軸上的大彈簧一起轉動,同時豎軸下方的大盤也在旋轉,還帶著壓腳與推板作前后運動。當搖手柄不搖時,旋轉的大彈簧會自動彈回(開機運動也是一樣),這個大彈簧起著穩(wěn)定機器運轉、控制均勻轉動的作用。如果大彈簧已壞或套在豎軸上的間隙較大,會使大彈簧無法抱緊豎軸,豎軸會產生一個無控制的空間。開機時,大彈簧一時無法抱緊豎軸跟著旋轉,沒有控制力的壓腳和推板應該在原地運動,可是由于停機時,大盤上的停機凸塊與停機碰塊位置不正確,使得開機時的停機碰塊從停機凸塊上跳出時,大盤沒有得到大彈簧力的控制而會一竄,使得壓腳與推板同時向前一竄。當機針再插入面料時,已有5~6針遠的距離,就會出現(xiàn)讀者所說的問題。另外還有一個原因是,機器運動到結束時,帶緊的大彈簧無法松開,彈回到空載無彈力的位置,當?shù)诙捂i眼開始工作時,傳動短豎軸上的大彈簧突然被松開,反彈到無彈力的空位時,同時也帶動大盤、壓腳桿、推板等向前一竄,使鎖眼位置向前送了5~6針的位置,造成第一列(左列)前一段無線跡的現(xiàn)象。所以第一種故障是停機時向前一竄,第二種故障是開始縫鎖時向前一竄。

        (3)大盤上的停車凸塊與停機碰塊的配合時間、位置不正確。產生上述故障的原因是大盤上有兩個可調整的停車凸塊,它與停車連桿(杠桿形式)上的一頭停車碰塊相撞來達到停車,停車連桿的另一頭是速度停車頂塊,與機頭開機停碰桿相連。這個速度停車頂塊分3個梯形平面,即停車位置、慢速運動和高速運動。當停車碰塊撞到大盤上的第一個停車凸塊時(凸塊高出大盤的平面),使得停車碰塊升高,在杠桿式的停車連桿蹺起的另一頭的頂塊,就會從高速跳到低速平面上工作。從第一停車凸塊平移到第二停車凸塊時,兩者之間的距離要適當,距離太遠,停車碰塊會從第一凸塊上落在大盤上,使停車連桿的另一頭又會蹺起,頂塊又落入高速梯形平面上,造成瞬間高速沖向第二停車凸塊上造成停車;或是高速撞入第二停車凸塊上的平面,才進入低速,由于低速的運動時間太短,馬上就直接撞上第二停車凸塊上的三角形尖部停車。如果運動速度稍許快一些,就會沖出第二停車凸塊三角形尖部才會停機。此時的壓腳與推板已停止工作,沖出的停車碰塊從第二停車凸塊彈出一段距離,使大盤失去控制,雖然已停止運動,但高速停機帶來的慣性會使停車碰塊從停車凸塊三角形尖部沖出,使壓腳與推板向前一沖才會停止,造成第二次鎖眼左列前5~6針距離無線跡的情況。如果兩個停車凸塊間距太近,停車碰塊會到達第二停車凸塊的三角形斜面邊上停車,由于機頭上部豎軸(短)大彈簧還無法空轉復原,當?shù)诙捂i眼時,停車碰塊從第二停車凸塊的三角形上越過后才正常工作。在越過停車凸塊時,豎軸大彈簧已被拉緊的彈簧反彈復原,同時也帶著壓腳、推板向前運動,這是重新啟動機器時,壓腳、推板一下竄到左列的5~6針無線跡(左列)的原因。

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