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印染機(jī)械技術(shù) 不持續(xù)改進(jìn)將無路可走

        政府淘汰落后信心堅(jiān)定

      近日,由工業(yè)和信息化部組織的“兩化融合促進(jìn)節(jié)能減排經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)”在北京舉行并公布了首批兩化融合促進(jìn)節(jié)能減排試點(diǎn)示范企業(yè)共60家。常州宏大電氣有限公司、無錫市第一棉紡織廠、杭州開源電腦技術(shù)有限公司、天津天紡?fù)顿Y股份有限公司、浙江美欣達(dá)印染股份有限公司、浙江匯麗印染整理有限公司、中國紡織節(jié)能網(wǎng)等7家紡織企業(yè)名列其中。

      回顧不久前工信部公布的2010年印染淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單,清晰地表明了政府在提高能源使用效率方面的堅(jiān)定決心。據(jù)工信部的公告,此次印染業(yè)201家企業(yè)需要淘汰的落后產(chǎn)能以印染布計(jì)算達(dá)到了38.1億米左右。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,全國印染布的產(chǎn)量200億~300億米,全國每年印染布的產(chǎn)量在600億~700億米。以此計(jì)算,此次淘汰的印染落后產(chǎn)能占到全國印染布實(shí)際需求的6%左右。從以往的規(guī)則來看,有市場分析人士認(rèn)為此次調(diào)整更加細(xì)化,直接將淘汰政策落實(shí)到企業(yè),一方面更有利于政策的實(shí)施與監(jiān)管,另一方面也能結(jié)合企業(yè)具體情況來考慮,避免“一刀切”。

      在此進(jìn)程下,對于那些技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模較大的印染企業(yè),可能日子還能過得稍微輕松一些,而對于許多中小印染企業(yè)來說,面臨的競爭則變得更為激烈。

      及時(shí)調(diào)整是企業(yè)必然選擇

      據(jù)了解,氣流染色機(jī)用空氣作為帶動(dòng)織物運(yùn)轉(zhuǎn)的唯一媒介,無需其他裝置協(xié)助,水只用于染色,所以能以低浴比進(jìn)行染色。例如棉纖維浴比約1∶4,化纖約1∶2~1∶3霧化染液,使染液不必直接噴在織物上,避免了強(qiáng)力水在噴射織物的同時(shí)加快染料滲透入織物纖維內(nèi)。由于浴比低,大大降低了助劑、鹽及堿的耗量??蛇呄催吪诺奶厥庀此到y(tǒng)(VPR),提供每分鐘180升清水進(jìn)行水洗,沖洗效率高,耗水量減少,比傳統(tǒng)染色機(jī)耗水降低50%。由于用水少,使進(jìn)水、排水、升溫、降溫等工序的時(shí)間減少,相應(yīng)縮短了整個(gè)染色工藝的時(shí)間。由于整體時(shí)間縮短,使耗電量相對于傳統(tǒng)水流染色機(jī)更低。

      設(shè)備更新仍需新技術(shù)跟進(jìn)

      三元控股集團(tuán)公司子公司華侖印染、集美印染等均引入了全自動(dòng)滴配液系統(tǒng)和數(shù)碼印花機(jī),采用濕度檢測后焙烘,適當(dāng)縮短前處理工序等工藝,既節(jié)約了能源又提高了生產(chǎn)效率。SAMURA圓網(wǎng)印花工藝,可大大節(jié)省水洗用水。涂料印花和噴墨印花、中水回用技術(shù)、印花鎳網(wǎng)循環(huán)利用技術(shù)等,都可大大減少能源浪費(fèi)和印染廢水排放。他們還投入3000萬元安裝廢氣除塵脫硫裝置、冷卻水回收利用系統(tǒng),對現(xiàn)有11臺鍋爐煙氣余熱和產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)行回收再利用。

      像集美、天成引進(jìn)的日本定型機(jī)廢熱回收裝置,可節(jié)約15%~25%左右的燃料并大幅降低CO2的排放量。同時(shí),總公司所有熱油鍋爐,共安裝余熱利用裝置9套,總價(jià)350萬元,每套可節(jié)約6噸蒸汽/小時(shí),每噸蒸汽又能節(jié)約140元。引進(jìn)的“日本KYOTO液氨整理”“Airo空氣柔軟機(jī)”等先進(jìn)設(shè)備。降低用堿、用水、用助劑和柔軟劑。以上所提及的項(xiàng)目,目前均投入運(yùn)行,節(jié)能減排效果明顯。

      數(shù)字可以說明一切。三元控股集團(tuán)公司僅淘汰舊變壓器一項(xiàng),年節(jié)約用電量就達(dá)到2萬千瓦。淘汰導(dǎo)熱油爐,煙氣余熱和污水余熱回收利用,年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤13000噸。同時(shí),三元控股積極研發(fā)與推廣節(jié)能減排的新工藝,棉麻產(chǎn)品中運(yùn)用的“冷軋堆”前處理技術(shù)、冷堆染色技術(shù)、短流程濕蒸染色技術(shù),以及自動(dòng)化配液系統(tǒng)和數(shù)碼印花技術(shù)的使用,顯著降低了產(chǎn)品能耗與水耗。

      從三元控股集團(tuán)公司所屬集美印染的落布回潮率自動(dòng)控制原理中不難發(fā)現(xiàn),好的設(shè)備和技術(shù)為生產(chǎn)所帶來的改變是很大的。染整烘干過程對落布回潮率的控制可通過控制烘干溫度來實(shí)現(xiàn),而對于用蒸汽加熱的烘燥裝置,烘干溫度的控制則是通過控制供汽來實(shí)現(xiàn)的。因此,控制烘筒供汽即是為了控制落布回潮率。

      染整烘干過程對落布回潮率的控制關(guān)系到三個(gè)重要指標(biāo):產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率和能耗成本,其中降低能耗成本主要是針對避免過烘而言。他們用實(shí)踐表明,自動(dòng)化烘干過程落布回潮率控制,比通過手感測試落布回潮率,可產(chǎn)生更高的經(jīng)濟(jì)效益:其一,依靠設(shè)備使生產(chǎn)操作數(shù)據(jù)化和自動(dòng)化,工人對生產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)的控制能力就可以隨之程序化和規(guī)范化,否則就缺乏一個(gè)精確的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。其二,程序化和規(guī)范化的成果就是可以避免浪費(fèi),保證品質(zhì),生產(chǎn)效率得到提高。

      因此,對落布回潮率的控制十分重要。一方面,過烘必然造成能源浪費(fèi)。另一方面,從前處理到后整理這一系列染整工藝實(shí)施過程,纖維的回潮率是影響工藝成敗和好壞的主要物理特性指標(biāo)之一。改變回潮率,可以使纖維的加工特性發(fā)生很大變化,例如燒毛、絲光、上染、固色、預(yù)縮、軋光、起絨、定型等,回潮率數(shù)據(jù)的合理性和均勻性對質(zhì)量穩(wěn)定起著決定作用。

      一部分中小印染企業(yè)在淘汰落后指標(biāo)提高后已基本失去生產(chǎn)能力,只好停產(chǎn)倒閉。一部分企業(yè)卻能依靠先進(jìn)設(shè)備和相對穩(wěn)定的市場效益延續(xù)其生產(chǎn)能力,并獲得了更大發(fā)展空間。但無論如何,在這次大淘汰中生存下來并能健康發(fā)展的印染企業(yè),今后的生存發(fā)展,都必須在思路上不斷調(diào)整、在生產(chǎn)工藝上不斷改進(jìn),以適應(yīng)不斷發(fā)展的市場需求。

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