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重機1900A電子套結機的面線從針孔里甩出來的解決方法

      面線老是從針孔中甩出,是由于剪線后留在針孔中的線頭短造成的,或者是起縫速度快造成的。

      產(chǎn)生原因:第二夾線器張力盤的浮動量不對、挑線簧張力偏弱、第一線張力盤張力偏強、起縫時未設置軟啟動。從以下兩方面解決。

      1  調(diào)整第二夾線器張力盤的浮動量

        (1)卸下機頭外罩,確認松線銷③是否在松線卡頭④上(圖1)。

     

    圖1

        (2)如果沒有在上面,用手把凸輪從動子⑤向箭頭方向壓,同時使上軸正向旋轉(zhuǎn)。

        (3)旋松松線調(diào)節(jié)曲柄固定螺釘②,左右移動松線調(diào)節(jié)曲柄①,就能按需要改變第二夾線器張力盤的浮動量。              

        標準的浮動量:S規(guī)格機型為0.6~0.8 mm;H規(guī)格機型為0.8~1.0 mm。

        注意:如果浮動量過小,切線后殘線長度就會出現(xiàn)時長、時短。如果浮動量過大,夾線盤浮起解除后會閉合不良。

     2  調(diào)整挑線簧張力

        挑線簧①的標準行程為6~8 mm,開始挑線時的強度為30~50 g(圖2)。


    圖2                

        (1)旋松固定螺釘②,轉(zhuǎn)動線張力結合體③,即可調(diào)節(jié)挑線簧①的移動量,順時針轉(zhuǎn)動,挑線簧行程增加;逆時針轉(zhuǎn)動,挑線簧行程減小。

        (2)將螺絲刀插入線張力桿④的槽中,轉(zhuǎn)動線張力桿④,可調(diào)節(jié)挑線簧①的強度,順時針轉(zhuǎn)動,挑線簧張力增加;逆時針轉(zhuǎn)動,挑線簧張力減小。                                                      

     3  調(diào)整第一線張力盤張力

        向右轉(zhuǎn)動第一線張力旋鈕①,切線后留在機針孔上的殘線長度變短;反之,向左轉(zhuǎn)動第一線張力旋鈕①,切線后留在機針孔上的殘線長度變長(圖3)。


    圖3

     4  設置軟啟動

        此條件下始縫第1針速度可在400~1 500 r/min范圍設定;第2針至第5針速度可在400~3 000 r/min范圍設定。

     5  抓線功能

        將機器設置有抓線功能,始縫速度可高些。沒有抓線功能時,始縫宜設置為軟啟動。有抓線功能時,出廠始縫速度設定為第1針為1 500 r/min、第2針至第5針為3 000 r/min。沒有抓線功能時,出廠始縫速度設定為第1針為400 r/min、第2針為900 r/min、第3針至第5針速度為3 000 r/min。
     

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