工業(yè)縫紉機
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工業(yè)機器人在縫紉機鑄件加工中的應(yīng)用

            多年來,在縫紉機頭加工領(lǐng)域,生產(chǎn)自動化水平還停留在較低的層度。整個加工過程多采用人工進(jìn)行縫紉機頭上下料工作。隨著人員成本不斷上漲,加工出的產(chǎn)品利潤率越來越低。采用人工進(jìn)行上下料,危險度大、效率低、次品率高等問題一直困擾著生產(chǎn)廠家。為了提高產(chǎn)品性能,降低人工在生產(chǎn)過程中的不利因素,部分生產(chǎn)廠家開始使用機器人進(jìn)行機頭的上下料工作,機器人作為智能裝備,具有精度高,穩(wěn)定性好,柔性化高等特點。通過使用機器人不但可以減低人員成本,提高設(shè)備利用率,還可以有效控制產(chǎn)品質(zhì)量。本文以安徽埃夫特智能裝備有限公司開發(fā)的ER50-C20工業(yè)機器人為應(yīng)用對象,通過仿真軟件,規(guī)劃機器人工作軌跡路徑,實現(xiàn)機器人搬運縫紉機頭坯料進(jìn)行機械加工的過程。結(jié)果顯示,使用機器人進(jìn)行上下料不但改善了產(chǎn)品質(zhì)量,還減輕了員工的勞動強度,同時減低了對員工生產(chǎn)技能的要求。

      1、機器人結(jié)構(gòu)及參數(shù)

      機器人主要由機械本體、驅(qū)動部分、計算機控制系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)、輸入/輸出系統(tǒng)接口幾部分組成。該項目中使用的是埃夫特公司自主研發(fā)的ER50-C20機器人,該機器人為6自由度串聯(lián)機器人。主要參數(shù)如下表:

     

      2、項目工藝描述以及分析

      2.1工位敘述:

      工藝如下:

     

      以上共計6道工序18臺機床。

        該項目中機器人末端采用柔性補償器抓手,并附帶氣路單元、主站PLC等。

      根據(jù)縫紉機加工工藝以及機床尺寸,該項目共計分為七個工位。第一工位為人工上料工位,主要進(jìn)行拆垛以及輸送。第二工位一臺機器人服務(wù)四臺機床,第三、四工位每臺機器人各服務(wù)兩臺機床,第五六工位每臺機器人各服務(wù)四臺機床。第七工位一臺機器人服務(wù)兩臺機床,并將加工好的產(chǎn)品進(jìn)行碼垛。(工位間通過轉(zhuǎn)料臺轉(zhuǎn)料。第一工位為輸料臺輸送坯料。)整線采用PLC控制,profibus總線通訊,平均上下料節(jié)拍25S。詳細(xì)布局圖如圖2-1所示:

     

      工位設(shè)備包括:輸送料道、ER50-C20機器人,機器人用柔性抓手,按鈕盒、PLC控制系統(tǒng)、安全防護(hù)。

      2.2末端執(zhí)行機構(gòu)-柔性抓手

      根據(jù)項目工藝要求,該項目中需要采用柔性抓手,即抓手與機器人之間通過柔性補償器連接。機器人將工件放置于機床進(jìn)行加工過程中,由于機床加工要求工件定位精度為0.03mm,定位精度要求較高,而機器人的重復(fù)定位精度為+/-0.15mm,如果只采用機器人進(jìn)行定位則無法滿足精確定位要求。為此,在項目中引入柔性補償機構(gòu),如工件與機床工裝配合存在位置偏差,柔性補償器將主動從不同角度對機器人進(jìn)行補償,減小工作定位銷對機器人的硬接觸力。通過使用柔性補償器,不但可以避免機器人與機床工裝硬接觸導(dǎo)致的機器人過載,還可以減小機床上工裝上定位銷的磨損,從而實現(xiàn)高精度產(chǎn)品的上下料工作。由于該項目中,縫紉機頭與機床定位銷精度要求較高,為避免機器人抓手與機床發(fā)生硬接觸,抓手上安裝了柔性補償器進(jìn)行補償。抓手根據(jù)廠家提供的產(chǎn)品數(shù)?;?qū)嶋H樣品進(jìn)行設(shè)計,樣圖如圖2-2。

     

      3、控制系統(tǒng)工作原理以及仿真

      3.1系統(tǒng)控制邏輯圖如圖3-1所示:

     

      整個項目采用PLC作為主控單元,通過在人機交互界面上操作以及監(jiān)控機器人的狀態(tài),在進(jìn)入自動狀態(tài)下,只需操作按鈕站就可實現(xiàn)生產(chǎn)線的啟動和停止。PLC通過控制獨立的機器人系統(tǒng)以及機床系統(tǒng)進(jìn)行協(xié)調(diào)作業(yè)。

      首先,將電控系統(tǒng)上電,啟動PLC,PLC控制機器人以及機床進(jìn)行自檢,機床進(jìn)行自檢,如有故障機床將停止。此時機器人檢測是否在等待工作位置,如不在工作位置將停機。如機器人以及機床均在指定位置機器人、料道以及機床將進(jìn)行協(xié)調(diào)作業(yè),完成一次工作后,將自動進(jìn)入下月一次循環(huán)。

      3.4工位仿真布局圖:

      通過使用Delmia離線仿真軟件,對現(xiàn)場機器人進(jìn)行三維布局。從而驗證機器人柔性抓手以及機器人之間是否存在干涉。同時根據(jù)仿真結(jié)果測算機器人工作節(jié)拍,確認(rèn)機器人底座高度,各個機床擺放位置,驗證機器人可達(dá)范圍,保證機器人與機床之間最大有效服務(wù)距離等工作。詳細(xì)仿真圖如圖3-2所示:

     

      3.5機器人示教

      通過現(xiàn)場對機器人軌跡記錄,位姿修改,IO信號設(shè)置,完成機器人與機器人的配合。經(jīng)過初次調(diào)試后,優(yōu)化機器人運動軌跡,刪除部分多余運動軌跡點,縮短機器人信號通訊時間,提高機器人工作效率,并通過設(shè)置機器人干涉區(qū),防止機器人間以及機器人與機床的潛在碰撞,提高生產(chǎn)線穩(wěn)定性。當(dāng)兩臺機器人存在潛在碰撞危險時,優(yōu)先出發(fā)第一臺機器人進(jìn)入干涉區(qū)信號,防止其他機器人進(jìn)入潛在碰撞區(qū)。

      總結(jié):通過使用機器人進(jìn)行縫紉機頭上下料,不但可以降低員工勞動強度,還可以提高產(chǎn)量,降低產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中存在的潛在風(fēng)險。使用機器人生產(chǎn)的縫紉機頭,不但加工精度得以保障,而且廢品率也大幅降低,產(chǎn)品一致性以及質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于人工生產(chǎn)的產(chǎn)品。

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